高爐干法脈沖除塵器工藝流程:1-高爐,2-旋風除塵器,3-罐車,4-煤氣換熱器,5-布袋除塵器,6-灰倉,7-減壓閥組,8-TRT,9-噴堿脫氯裝置.
高爐煤氣布袋除塵是在高溫條件下進行煤氣凈化的技術,因此可以充分利用高爐煤氣所具有的很大壓力和很高溫度的物理能,所以對于大型高爐煤氣來說,采用布袋除塵系統,其所獲得的效果就,目前,高爐爐頂煤氣余壓發電(TRT裝置)是煉鐵節能的主要技術措施之一。
目前干法布袋除塵以它*的優點現已成為我國中小高爐主要采用的煤氣凈化技術主流,新建的100至1500 m3級的高爐建設中均采用了布袋干法除塵工藝流程。大型高爐也有多座。由于其除塵工藝系統已逐趨完善,裝備水平也有大幅度的提高。隨著高爐冶煉的日益,煤氣量的增加,同時對環境保護的加強,人民環保意識的提高,特別是針對我國現有水利資源嚴重缺乏的現狀,因此在大中型高爐上推廣干法除塵是必然趨勢。
高爐干法脈沖除塵器原理:
高爐煤氣干法脈沖布袋除塵器是由荒煤氣主管來的荒煤氣(260℃)經支管進入袋式除塵器的下部箱體,進行機械分離之后,煤氣向上經布袋過濾,微細粉塵附著在濾袋外表面,凈煤氣通過濾袋匯集到上箱體,經凈煤氣支管,主管時入熱風爐等使用。當過濾到時間后,隨著濾袋表面的粉塵增加,除塵器阻力上升,當阻力上升到數值時,電氣控制系統發出清灰信號,出口支管氣動碟閥和上球閥自動關閉,脈沖閥開啟,分氣缸氮氣經噴吹管從袋口噴入,濾袋擴張. 濾袋外表面的粉塵被抖落下來,落入下部錐形灰斗,后一個脈沖閥噴吹結束,除塵器繼續保持靜止狀態,使筒體內較細的粉塵有一個靜止沉降的過程,此過程結束,出口支管氣動蝶閥和上球閥開啟,除塵器進入正常過濾狀態,同時下部球閥開啟經葉輪給料機,完成了一個箱體的清灰過程,上述過程中各個閥門的開啟與關閉,單箱體對粉塵濃度的測試,都由PLC系統控制,這樣周而復始的工作,荒煤氣凈化。高爐煤氣溫度控制技術
高爐煤氣干法布袋除塵使用的是高溫濾料,但是它仍然有的溫度要求,比如當前使用的幾種濾布要求溫度在100-220℃范圍,溫度不超過260-280℃,太高要損壞濾布,太低則要結露,都影響除塵器工作,所以布袋除塵器對凈化介質溫度有要求。
高爐脈沖袋式除塵器主要優勢:
干法袋式除塵技術與濕法除塵技術相比,具有煤氣凈化質量高、節水、節電、運行費用低、無污水排放、提高TRT發電等優點,經濟效益和社會效益顯著(經濟效益計算以2500m3高爐為例)。
1)煤氣潔凈度高:采用全干法布袋除塵技術處理后的凈煤氣潔凈度高,正常情況下凈煤氣含塵量≤ 5mg/m3,煤氣含塵量低可減少加熱爐用戶等堵塞,提高加熱設備的熱效率和使用壽命。
2)煤氣熱值高:干法后煤氣溫度高,含水量低,顯著提高了煤氣熱值,可提供熱風爐理論燃燒溫度約40℃。熱風溫度提高,降低了燃料比、提高回收利用水平,降低了工序能耗,每年減少CO2排放約2萬t。
3)生產能耗下降:采用全干法除塵工藝,與濕法除塵相比,噸鐵新水消耗降低約0.40 m3,噸鐵電量消耗降低約4-6 kWh。年節約新水約80萬t,節電1000×104 kWh,減少了運行成本。
4)TRT發電量顯著提高:干法除塵后凈煤氣溫度(約150℃),比濕法除塵煤氣溫度(約50℃)提高100℃以上,且煤氣含水量低,阻力損失小,可相應提高TRT發電量35%-40%以上。年可增加發電量約2000×104 kWh。
5)社會和環境效益良好:采用全干法布袋除塵工藝,經濟效益顯著,社會效益良好。濕法除塵產生大量污水,水中含有有毒物質,經處理后排放的水中仍含有氰、硫、酚和重金屬等物質,造成土壤和水污染,形成毒害作用。采用全干法袋式除塵技術,避免了濕法除塵過程中大量有毒污水、污泥的產生,從根本上解決了二次水污染及污泥的處理問題。
干法除塵顯著提高了TRT發電量,提高了高爐煤氣熱值,對提高熱風溫度具有重要意義,為企業創造了巨大的經濟效益、社會效益和環境效益。該項目是創建環境友好型、資源節約型循環社會經濟的成功范例,符合低碳、循環經濟的發展要求。目前高爐煤氣干法袋式除塵技術已應用在京唐、宣鋼、濟鋼等多座高爐上,推廣前景良好。
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